“2#己二胺P374中间罐物料输送泵技改后已稳定运行3个月,设备达到了技改要求。”6月14日,尼龙化工公司化工三厂检修工段长石福恩说。
今年以来,该厂紧紧围绕生产提质增效、保安全,抓住影响稳产、高产的瓶颈,开展了一批设备技改项目,深挖设备潜力,取得了显著成效。
据了解,P374离心泵输送物质含有催化剂、己二胺等比较粘稠的物质,由于设计的问题,当泵高速运行时催化剂颗粒进入离心泵填料函粘附在填料上,引起密封用的填料起热、性能降低引起物料泄漏。而泄漏的催化剂属于易燃物,在空气中即可自燃,不但造成环保超标,更是安全生产的隐患。
为消除隐患,该厂对泵密封装置进行技改,将填料密封改为更为安全的机械密封,同时加装封闭的冲洗水管线,大大延长了设备的运行周期,从根本上消除了催化剂的泄漏。“原来该泵运行半个月就要停机检修,现在已连续稳定运行90天,不仅使生产更稳定,而且大大节约了检修费用。”石福恩说。
此外,该厂今年还先后对3#己二胺P164柱塞泵、压缩机、2#己二胺脱轻塔等设备装置进行了技改。“技改全部完成后,装置生产能力将是原来的1.5倍,检修成本每年也能降低15000元。”该厂设备副厂长黄敏说。
和化工三厂一样,该公司的其它生产厂也都结合生产实际,对现有部分装置设备进行了不同程度的改造,对提高企业整体运行稳定性、降低原材料消耗、提高产品质量发挥了积极作用。
据该公司相关负责人介绍,今年年初,该公司按照集团提出的“规模、品质双提升”要求,经公开征集和讨论,确立管理创新重点工作33项(其中公司级23项,部门级10项),科技攻关重点项目38项(其中公司级29项,分厂级9项)。内容涵盖生产经营、科技攻关、安全环保、综合管理、党群民生等多方面,目前正在按计划稳步推进,为完成年度生产目标提供了有力支撑。(李永进)